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技源生物科技(山东)有限公司β-羟基-β-甲基丁酸钙生产装置自动化提升改造扩能项目专项安全评价报告

作者:佚名时间:2026-02-28 10:52:13浏览次数:18

项目概况

项目名称

技源生物科技山东有限公司β-羟基-β-甲基丁酸钙生产装置自动化提升改造扩能项目专项安全评价报告


报告编号

BTTBZ25-05ZX001


项目所属行业

化工及医药制造

评价类型

专项安全评价报告


项目简介

工程名称

β-羟基-β-甲基丁酸钙生产装置自动化提升改造扩能项目

工程性质

技改(未构成危险化学品建设项目)

建设内容

该工程主要建设内容如下:

增加生产时间:生产时间由每年270天变更为330天。

通过提高自动化水平提高生产效率(氧化工序设置反应温度与双丙酮醇滴加泵联锁,变频控制泵的转速从而达到控制反应温度均匀,避免温度忽高忽低现象,保证反应稳定性)。缩短了双丙酮醇的滴加时间。

酸化工序原设有1台氯仿分液罐V4102,公司为了提升氯仿分液效果,将原有1台氯仿分液罐V4102改为2台氯仿分层器(X4101A/B)进行料液和氯仿的分离,提升了酸化生产效率。氯仿精馏塔的能力可以达到每小时1吨,扩产后氯仿产量约2940吨每年,满足处理能力。

萃取工序新增4台连续自动萃取设备,提高萃取效率,缩短萃取工序时间。增加一台氯仿分层器,提升氯仿分离效率,缩短氯仿分离时间。

粗蒸工序原设计粗蒸釜冷凝器冷却介质为“一级水冷+两级盐冷”,改为“三级盐冷”,提升了冷却效率,缩短了粗蒸时间。

2#车间新增一座灌装间。

换热器材质由石墨材质更换为钛合金,换热面积由40m2增加到50m2

原装置因石墨换热器易循坏,物料易堵塞管道等,年生产时间为3650h,一年一釜生产664批次。一釜产量约107.8kg7个氧化釜合计年生4648批次,HMB年产量501吨,约500吨。

HMB生产时,一釜产量约107.8kg。通过增加换热面积,氧化反应时间减少,批次时间相应减少为3.3h/批次,年生产时间为8000h,则一年一釜生产2424批次,8个氧化釜合计年生产19392批次,HMB年产量增加到2090吨,约2100吨。

氧化釜原7开一备,经运行几年,基本处于闲置,本项目后将备用氧化釜启用,不再存在备用釜。

设计时间300天,因设备(尤其石墨换热器)检维修实际操作270天,8.9h/批,一年一釜生产728批次。后优化升级,年操作时间330天,2.9h/批,一年一釜生产2731批次。

HMB生产时,一釜产量约98.26kg。批次时间为8.9h/批次,年生产时间为6480h,则一年一釜生产728批次,7个氧化釜合计年生产5096批次,HMB年产量500.7吨,约500吨。

HMB生产时,一釜产量约109.8kg。通过增加换热面积,氧化反应时间减少,批次时间相应减少为2.9h/批次,年生产时间为7920h,则一年一釜生产2731批次,7个氧化釜合计年生产19117批次,HMB年产量增加到2099吨,约2100吨。

评价机构及项目组情况

项目组成员

姓名

职业资格证书号

从业登记号

专业


项目负责人

宋庆霜

S011037000110192002073

037558

化工工艺


项目组成员

邓福宽

S011037000110193001663

037692

电气



王唐宁

20201104637000004149

/

化工机械



李涛

S011037000110193001453

037756

化工机械



孙道志

S011041000110202001448

040045

安全



云笑伟

1800000000200790

021230

自动化


报告编辑人

宋庆霜

S011037000110192002073

037558

化工工艺


报告审核人

邵彬

S011037000110192002046

037684

化工工艺


过程控制负责人

郭迎春

S011037000110192001687

025931

电气


技术负责人

郑曙光

0800000000100973

004711

化工工艺

到现场开展安全评价工作情况

到现场主要人员

主要任务


2025.10.18

宋庆霜、邓福宽

初访


2025.10.27

宋庆霜、邓福宽

考察、检查


2025.11.1

宋庆霜、邓福宽

核查

安全评价报告完成时间

2026年1月7日

评价方法

安全检查表法

评价结论

技源生物科技(山东)有限公司β-羟基-β-甲基丁酸钙生产装置自动化提升改造扩能项目的安全生产状况符合要求,具备了安全生产的条件。

整改情况复查表

序号

存在问题

整改措施

复查情况

1

2#车间部分搪玻璃设备磁翻板液位计未张贴上下限标识。

2#车间部分搪玻璃设备磁翻板液位计张贴上下限标识。

已整改

2

次氯酸钠卸车区气源球阀未加铅封。

次氯酸钠卸车区气源球阀设置铅封。

已整改

3

1#制冷冰机氯化钙水箱爬梯处未张贴安全警示标识。

1#制冷冰机氯化钙水箱爬梯处张贴安全警示标识。

已整改

4

1#车间西侧高盐废水储罐处受限标识破损。

1#车间西侧高盐废水储罐处更换受限标识。

已整改

5

2#车间北侧真空水箱循环泵未有效接地。

2#车间北侧真空水箱循环泵进行接地。

已整改

现场考察、现场检查照片